西門子808D數(shù)控系統(tǒng)維修報警故障:
數(shù)控系統(tǒng):西門子3M系統(tǒng)。
故障現(xiàn)象:這臺機床在長期停用后,再次啟用時系統(tǒng)屏幕沒有顯示。
故障分析與檢查:因為機床長期不用,懷疑后備電池電量耗盡。對系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)如圖3-1所示,PLC禍合模塊上左側監(jiān)控燈閃爍,分析其閃爍頻率為4Hz,查看維修手冊,對應指示為后備電池電量耗盡。對后備電池進行檢查,發(fā)現(xiàn)電壓接近OV,說明系統(tǒng)數(shù)據(jù)和程序都已丟失。
故障處理:西門子3M系統(tǒng)數(shù)據(jù)和程序丟失后,必須首先對系統(tǒng)進行初始化,然后輸入本機床的機床數(shù)據(jù)和程序,才能恢復機床運行。
數(shù)控系統(tǒng):西門子808系統(tǒng)。
故障現(xiàn)象:這臺機床在早晨上班通電開機時,系統(tǒng)屏幕沒有顯示。
故障分析與檢查:對系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)左下角有如圖3-4所示的紅色報警燈亮,而且這臺機床在此故障出現(xiàn)前一天還正常工作,說明可能是系統(tǒng)死機所至。
故障處理:西門子805系統(tǒng)消除死機可以通過強行啟動的方式
西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)故障維修方法:
2.1 零點調整
運維人員在進行西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)的維修時,可以利用通用性技術提高故障維修效率,如零點調整技術。零點調整操作主要包括 3 個步驟:①將設備的后蓋拆卸之后,露出內部的編碼器,通過對編碼器的調節(jié)實現(xiàn)零點調整;②重新設置編碼器的相關參數(shù);③對編碼器的參數(shù)進行校正,因為第二步設置的參數(shù)與以往的參數(shù)存在差距,運維人員需要將兩者的差距作為參考點偏移,將參考點偏移的數(shù)據(jù)輸入編碼器,完成西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)的零點調整。
2.2 檢查功率模塊
在西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)的故障中,功率模塊故障所占比例相對較高,運維人員需要定期進行功率模塊的檢查,保障其穩(wěn)定運行。一般來說,功率模塊主要使用萬能表進行檢查,因為萬能表可以準確地測量出系統(tǒng)的電流值及電壓值等參數(shù),通過測量值與標準參數(shù)的對比,可以了解系統(tǒng)的故障狀況。西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)正常運行狀況下,萬能表測量的電阻值為無窮大。
2.3 優(yōu)化驅動
對于西門子840D 數(shù)控系統(tǒng)而言,對其驅動進行優(yōu)化,就是對電流環(huán)、位置環(huán)與速度環(huán)進行優(yōu)化。電流環(huán)的優(yōu)化措施相對簡單,因為電流環(huán)出廠時,生產廠家已經按照最優(yōu)原則進行參數(shù)的設置,運維人員對電流環(huán)的優(yōu)化就是對電流環(huán)參數(shù)的檢查與運行試驗;位置環(huán)的優(yōu)化措施需要運維人員根據(jù)實際運行狀況,采取相應的優(yōu)化措施;速度環(huán)的化措施需要從速度和材料兩方面入手,運維人員可以通過最佳速度的設定進行優(yōu)化,西門子 840D數(shù)控系統(tǒng)的最優(yōu)速度是 10 m/s,速度環(huán)的材料需要滿足標準要求且具備良好驅動性能,這樣才能夠保障速度環(huán)的穩(wěn)定運行。
3、西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)故障診斷與維修的實例
3.1 器件松動或堵塞故障
(1)西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)正常運行時,Z 軸出現(xiàn)振動、定位不精準故障。故障發(fā)生時,系統(tǒng)仍處于正常運行狀態(tài),因此判斷系統(tǒng)的電氣部分不會存在故障,故障由機械部分引起,拆卸傳動箱后發(fā)現(xiàn)齒輪沒有出現(xiàn)異常狀況,但尺座的螺釘出現(xiàn)晃動,存在移位錯位現(xiàn)象。重新擰緊固定螺釘后,重啟西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng),設備運行正常。
(2)西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)運行過程中,潤滑突然暫停,系統(tǒng)預警報警開始閃爍,系統(tǒng)停止運行。因為系統(tǒng)具備狀態(tài)監(jiān)控功能,可以對系統(tǒng)潤滑體系進行全面監(jiān)控,所以故障可以由以下原因引起:
①潤滑油不足,引起開關自動關閉;
②潤滑油路泄漏;
③潤滑油油路堵塞;
④潤滑油泵電機過量加載;
⑤壓力開關敏感性降低。
故障維修時,首先檢查壓力開關,發(fā)現(xiàn)壓力開關沒有異常狀況,能夠正常使用,然后進行油箱被潤滑部分的檢查,發(fā)現(xiàn)該部分沒有被潤滑油潤滑,進一步檢查發(fā)現(xiàn)油管管道堵塞,將堵塞物清除后,系統(tǒng)恢復正常。
(3) 某工廠假期后復工,西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)重新啟動時,3 個給進軸都沒有正常反應,但系統(tǒng)指示燈處于亮起狀態(tài)。一般情況下,系統(tǒng) 3 個給進軸的運動狀態(tài)始終保持一致,這一故障出現(xiàn)的原因在于總控制位置出現(xiàn)異常。首先打開系統(tǒng)電氣柜進行檢查,發(fā)現(xiàn)電氣柜板面有預警提示以及低壓提示,由此可以看出,系統(tǒng)電源或者電壓出現(xiàn)故障。使用萬用表依次測量 3 個給進軸的電壓,測量的結果顯示,1 軸的電壓遠小于另外兩軸的電壓,在深入檢查 1 軸之后發(fā)現(xiàn)該軸接線位置有松動現(xiàn)象,將電氣接線位置重新加固后,西門子 840D 數(shù)控系統(tǒng)恢復正常。
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